創(chuang)舉公司就為河(he)北某公司一期(qi)(qi)甲(jia)醇精餾裝(zhuang)置提(ti)供了三臺精餾塔的塔盤。河(he)北某公司擁有200萬噸/年焦炭(tan)產(chan)能(neng)(neng),焦爐氣(qi)用于制甲(jia)醇,一期(qi)(qi)甲(jia)醇生產(chan)裝(zhuang)置設計(ji)能(neng)(neng)力(li)10萬噸/年,是全國第二(er)套(tao)焦爐煤氣(qi)甲(jia)醇的裝(zhuang)置,二(er)期(qi)(qi)甲(jia)醇裝(zhuang)置設計(ji)能(neng)(neng)力(li)10萬噸/年,所(suo)產(chan)甲(jia)醇作為企業(ye)40萬噸醋酸生產(chan)的原(yuan)料。
1、一期甲醇精餾裝(zhuang)置(zhi)運行(xing)情(qing)況
河北某公司一期甲醇裝置于2004年9月5日投產,精餾三塔各(ge)項(xiang)指標優于設計(ji)要求,當年《中國化(hua)工報(bao)(bao)》做了詳(xiang)細的(de)報(bao)(bao)道,目前已歷經12年的(de)不間斷滿(man)負荷生產,至今各(ge)項(xiang)指標良好,且未出現(xian)過內(nei)件損(sun)壞(huai)現(xian)象。具體(ti)設計(ji)及運(yun)行(xing)參數如下:
預塔 | 加壓塔 | 常壓塔 | 備注 | |
塔徑(mm) | DN1200 | DN1600 | DN1800 | |
塔板型式 | 高效噴射態塔板 | 高效噴射態塔板 | 高效噴射態塔板 | 創舉公司產品 |
板層數(層) | 45 | 70 | 70 | |
回流比 | 0.81 | 2.25 | 1.8 | |
設計能力(t/h) | 12.5(10萬噸/年) | |||
實際產量(t/h) | 16.5(13.2萬噸/年) | 超產32% | ||
蒸汽熱源 | 3.6MPa、420℃的中壓蒸汽減溫減壓至0.6 Mpa | |||
蒸汽消耗 | 15t/h,折合每噸精醇蒸汽消耗0.9噸 | |||
產品質量 | 國標優等品,乙醇含量<20ppm |
2、二期甲醇精餾(liu)裝置運行情況
河北某(mou)公司(si)二(er)期甲(jia)醇(chun)精餾裝置與一期設計能力相同,但甲(jia)醇(chun)精餾三塔的內(nei)件(jian)由湖北一公司(si)配套提供,其中常壓塔內(nei)件(jian)為組(zu)合導(dao)向浮閥塔板,自開車以來運(yun)行(xing)指標不正常,先后幾次(ci)出現內(nei)件(jian)損壞現象,嚴重制約著生(sheng)產能力的提高和精甲(jia)醇(chun)產品(pin)質(zhi)量的穩定。其改造前設計及運(yun)行(xing)數據(ju)如下:
預塔 | 加壓塔 | 常壓塔 | 備注 | |
塔徑(mm) | DN1600 | DN1800 | DN2000 | |
塔板型式 | 導向浮閥 | 導向浮閥 | 導向浮閥 | 湖北某公司產品 |
板層數(層) | 48 | 85 | 85 | |
回流量(m3/h) | 17.9 | |||
設計能力(t/h) | 12.5(10萬噸/年) | |||
實際產量(t/h) | 16.0(12.8萬噸/年) | 超產25% | ||
蒸汽熱源 | 3.6MPa、420℃的中壓蒸汽減溫減壓至0.6 MPa | |||
蒸汽消耗 | 20-21t/h,折合每噸精醇蒸汽消耗1.25噸 | |||
產品質量 | 國標優等品,乙醇含量<30ppm | |||
殘液甲醇含量(%) | 0.4 | |||
雜醇采出量(t/h) | 66.6 |
主要存在的問題為:
(1)蒸汽消耗高;
(2)常壓(ya)塔殘(can)液中甲(jia)醇含(han)量高,廢水指標偏高,甲(jia)醇損(sun)失大;
(3)雜(za)醇(chun)采出量大,甲醇(chun)損(sun)失(shi)較(jiao)大;
(4)精甲醇產量再提(ti)高,則生產非常(chang)不穩(wen);
(5)回流量(liang)太大,能耗高;
(6)常壓(ya)(ya)塔(ta)(ta)頂(ding)壓(ya)(ya)力(li)高達0.04 MPa,塔(ta)(ta)底(di)壓(ya)(ya)力(li)達到(dao)0.08 MPa;加壓(ya)(ya)塔(ta)(ta)塔(ta)(ta)頂(ding)壓(ya)(ya)力(li)達到(dao)0.65 MPa;
(7)乙醇含(han)量偏高。
3、二期改造方案
二(er)期(qi)改(gai)(gai)(gai)造(zao)的(de)主要目的(de)是擴能、降(jiang)耗、提(ti)高(gao)產(chan)品質(zhi)量和降(jiang)低廢水中甲醇(chun)含量。針對現有情況,創(chuang)(chuang)舉(ju)公司為節省廠家成本,盡(jin)量減少改(gai)(gai)(gai)動(dong)且達(da)(da)到改(gai)(gai)(gai)造(zao)目的(de)。認(ren)為改(gai)(gai)(gai)造(zao)常(chang)壓(ya)塔(ta)是瓶徑(jing),提(ti)出(chu)只(zhi)改(gai)(gai)(gai)造(zao)常(chang)壓(ya)塔(ta)內件的(de)方案,保留常(chang)壓(ya)塔(ta)的(de)降(jiang)液系統(tong),只(zhi)更(geng)換塔(ta)板(ban)。采用創(chuang)(chuang)舉(ju)專(zhuan)利技術(shu)--高(gao)效噴(pen)射態塔(ta)板(ban)New-VST Plus替換掉原組合導(dao)向浮(fu)閥塔(ta)板(ban)。于2016年(nian)9月份開始進行(xing)常(chang)壓(ya)塔(ta)內件更(geng)換及塔(ta)體(ti)改(gai)(gai)(gai)造(zao)。2016年(nian)國慶(qing)節前夕,常(chang)壓(ya)塔(ta)內件改(gai)(gai)(gai)造(zao)順利完成,10月6日投入運(yun)行(xing),達(da)(da)產(chan)達(da)(da)標,順利通過24小時性(xing)能測試。改(gai)(gai)(gai)造(zao)后的(de)運(yun)行(xing)數據(ju)如下:
(1)精甲醇產量提(ti)(ti)高到(dao)17.5t/h,比改造前提(ti)(ti)高了9.3%,且生產非常穩定(ding);
(2)常壓塔乙醇含(han)量平均約(yue)10ppm,達到了美國AA標準;
(3)常(chang)壓塔殘(can)液中甲醇含量0.05%左右;
(4)不需側采出雜(za)醇,塔(ta)底廢水就(jiu)可(ke)達標,提高了精醇收率;
(5)常壓塔回流量降低為13m3/h;
(6)常壓塔頂壓力(li)為(wei)0.015 MPa,塔底壓力(li)降為(wei)0.055 MPa;加壓塔塔頂壓力(li)降至0.58MPa;
(7)精餾蒸(zheng)汽消耗大大降低(di),蒸(zheng)汽單耗1.0-1.1t/t精醇。
此次改造項(xiang)目的成功給廠家帶來了可觀(guan)的效益,也再次表明了創舉公司內件技術具有廣闊的應用推廣前景(jing)。
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