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河北某公司二期甲醇精餾裝置常壓塔改造項目

2024-03-15 返回列表

 

  創(chuang)舉公司就為河(he)北某公司一期(qi)(qi)甲(jia)醇精餾裝(zhuang)置提(ti)供了三臺精餾塔的塔盤。河(he)北某公司擁有200萬噸/年焦炭(tan)產(chan)能(neng)(neng),焦爐氣(qi)用于制甲(jia)醇,一期(qi)(qi)甲(jia)醇生產(chan)裝(zhuang)置設計(ji)能(neng)(neng)力(li)10萬噸/年,是全國第二(er)套(tao)焦爐煤氣(qi)甲(jia)醇的裝(zhuang)置,二(er)期(qi)(qi)甲(jia)醇裝(zhuang)置設計(ji)能(neng)(neng)力(li)10萬噸/年,所(suo)產(chan)甲(jia)醇作為企業(ye)40萬噸醋酸生產(chan)的原(yuan)料。

  1、一期甲醇精餾裝(zhuang)置(zhi)運行(xing)情(qing)況

  河北某公司一期甲醇裝置于2004年9月5日投產,精餾三塔各(ge)項(xiang)指標優于設計(ji)要求,當年《中國化(hua)工報(bao)(bao)》做了詳(xiang)細的(de)報(bao)(bao)道,目前已歷經12年的(de)不間斷滿(man)負荷生產,至今各(ge)項(xiang)指標良好,且未出現(xian)過內(nei)件損(sun)壞(huai)現(xian)象。具體(ti)設計(ji)及運(yun)行(xing)參數如下:

  預塔 加壓塔 常壓塔 備注
塔徑(mm) DN1200 DN1600 DN1800  
塔板型式 高效噴射態塔板 高效噴射態塔板 高效噴射態塔板 創舉公司產品
板層數(層) 45 70 70  
回流比 0.81 2.25 1.8  
設計能力(t/h) 12.5(10萬噸/年)  
實際產量(t/h) 16.5(13.2萬噸/年) 超產32%
蒸汽熱源 3.6MPa、420℃的中壓蒸汽減溫減壓至0.6 Mpa  
蒸汽消耗 15t/h,折合每噸精醇蒸汽消耗0.9噸  
產品質量 國標優等品,乙醇含量<20ppm  

 

  2、二期甲醇精餾(liu)裝置運行情況  

  河北某(mou)公司(si)二(er)期甲(jia)醇(chun)精餾裝置與一期設計能力相同,但甲(jia)醇(chun)精餾三塔的內(nei)件(jian)由湖北一公司(si)配套提供,其中常壓塔內(nei)件(jian)為組(zu)合導(dao)向浮閥塔板,自開車以來運(yun)行(xing)指標不正常,先后幾次(ci)出現內(nei)件(jian)損壞現象,嚴重制約著生(sheng)產能力的提高和精甲(jia)醇(chun)產品(pin)質(zhi)量的穩定。其改造前設計及運(yun)行(xing)數據(ju)如下:

  預塔 加壓塔 常壓塔 備注
塔徑(mm) DN1600 DN1800 DN2000  
塔板型式 導向浮閥 導向浮閥 導向浮閥 湖北某公司產品
板層數(層) 48 85 85  
回流量(m3/h)     17.9  
設計能力(t/h) 12.5(10萬噸/年)  
實際產量(t/h) 16.0(12.8萬噸/年) 超產25%
蒸汽熱源 3.6MPa、420℃的中壓蒸汽減溫減壓至0.6 MPa  
蒸汽消耗 20-21t/h,折合每噸精醇蒸汽消耗1.25噸  
產品質量 國標優等品,乙醇含量<30ppm  
殘液甲醇含量(%) 0.4  
雜醇采出量(t/h)   66.6  

  主要存在的問題為:

  (1)蒸汽消耗高;

  (2)常壓(ya)塔殘(can)液中甲(jia)醇含(han)量高,廢水指標偏高,甲(jia)醇損(sun)失大;

  (3)雜(za)醇(chun)采出量大,甲醇(chun)損(sun)失(shi)較(jiao)大;

  (4)精甲醇產量再提(ti)高,則生產非常(chang)不穩(wen);

  (5)回流量(liang)太大,能耗高;

  (6)常壓(ya)(ya)塔(ta)(ta)頂(ding)壓(ya)(ya)力(li)高達0.04 MPa,塔(ta)(ta)底(di)壓(ya)(ya)力(li)達到(dao)0.08 MPa;加壓(ya)(ya)塔(ta)(ta)塔(ta)(ta)頂(ding)壓(ya)(ya)力(li)達到(dao)0.65 MPa;

  (7)乙醇含(han)量偏高。

  3、二期改造方案

  二(er)期(qi)改(gai)(gai)(gai)造(zao)的(de)主要目的(de)是擴能、降(jiang)耗、提(ti)高(gao)產(chan)品質(zhi)量和降(jiang)低廢水中甲醇(chun)含量。針對現有情況,創(chuang)(chuang)舉(ju)公司為節省廠家成本,盡(jin)量減少改(gai)(gai)(gai)動(dong)且達(da)(da)到改(gai)(gai)(gai)造(zao)目的(de)。認(ren)為改(gai)(gai)(gai)造(zao)常(chang)壓(ya)塔(ta)是瓶徑(jing),提(ti)出(chu)只(zhi)改(gai)(gai)(gai)造(zao)常(chang)壓(ya)塔(ta)內件的(de)方案,保留常(chang)壓(ya)塔(ta)的(de)降(jiang)液系統(tong),只(zhi)更(geng)換塔(ta)板(ban)。采用創(chuang)(chuang)舉(ju)專(zhuan)利技術(shu)--高(gao)效噴(pen)射態塔(ta)板(ban)New-VST Plus替換掉原組合導(dao)向浮(fu)閥塔(ta)板(ban)。于2016年(nian)9月份開始進行(xing)常(chang)壓(ya)塔(ta)內件更(geng)換及塔(ta)體(ti)改(gai)(gai)(gai)造(zao)。2016年(nian)國慶(qing)節前夕,常(chang)壓(ya)塔(ta)內件改(gai)(gai)(gai)造(zao)順利完成,10月6日投入運(yun)行(xing),達(da)(da)產(chan)達(da)(da)標,順利通過24小時性(xing)能測試。改(gai)(gai)(gai)造(zao)后的(de)運(yun)行(xing)數據(ju)如下:

  (1)精甲醇產量提(ti)(ti)高到(dao)17.5t/h,比改造前提(ti)(ti)高了9.3%,且生產非常穩定(ding);

  (2)常壓塔乙醇含(han)量平均約(yue)10ppm,達到了美國AA標準;

  (3)常(chang)壓塔殘(can)液中甲醇含量0.05%左右;

  (4)不需側采出雜(za)醇,塔(ta)底廢水就(jiu)可(ke)達標,提高了精醇收率;

  (5)常壓塔回流量降低為13m3/h;

  (6)常壓塔頂壓力(li)為(wei)0.015 MPa,塔底壓力(li)降為(wei)0.055 MPa;加壓塔塔頂壓力(li)降至0.58MPa;

  (7)精餾蒸(zheng)汽消耗大大降低(di),蒸(zheng)汽單耗1.0-1.1t/t精醇。

  此次改造項(xiang)目的成功給廠家帶來了可觀(guan)的效益,也再次表明了創舉公司內件技術具有廣闊的應用推廣前景(jing)。

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